一、项目概述与目的
xx电镀厂,是一家专注注塑、扫纹、喷油等塑胶电镀工艺产品的港资企业。其中生产车间产水废水属于ABS电镀废水类型,每日产生80-100m3的废水,废水种类复杂,包括含铜镍的车间混排水、综合水、铜氨废水,以及含铬、含氰废水。
我司人员决定帮助做系统诊断,经过试验给出合适的药剂方案和系统改造方案,同时降低药剂使用成本,帮助贵司解决出水问题。
二、技术目标
01 解决铜返溶
现场铜单独处理后水质清且铜达标、但是与泥巴一起放置时间长常常会析出铜,初步判断是前端酚顿反应控制不当。在此处可从药剂投加控制及工艺选择上优化解决该问题。
02 稳定加药量
现场使用酚顿(亚铁、双氧水结合)进行络合铜镍的破除,但多是凭借经验的自流投加,常因加多加少造成浮泥或处理不达标。结合交叉投加法和加药泵、ORP装置安装调控,可稳定加药。
03 应急优化
铜镍与氨的结合不仅造成重金属处理被动,氨氮常常也会徘徊在出水标准边沿。我司有高效重捕剂及氨氮去除剂,去除及时、投加方便,适用于贵司现有的加药条件,再无后患之忧。
三、处理流程
现场进水处理量大约为80m3/d-100m3/d,个别废水5-10m3/d厂区排放的废水在经过分类处理后,进入匀调池综合水。工艺流程如图:
四、实验情况分析
01 参数比较
该系统废水处理分流,现场常见处理废水一般为综合废水和焦铜废水。我司有取原水样送样检测,得到以下各段数据。
02 实验过程
ORP参数确认:
取一定量原水(综合废水池),投加固定的双氧水加药量为200mg/L,以梯度为200mg/L逐级增加亚铁,搅拌均匀2-3min,观察ORP读数变化。
检测空白:自来水ORP为-10—8mV。
结论:在一定量原水,中ORP随着亚铁量增加,电位发生改变。其中双氧水:亚铁为1:2-1:3是490-500左右,达到酚顿反应较佳水平,而1:4、1:5则开始ORP呈现下降趋势,参数开始远离490。故作为理论参考层面,给予加药量,现场可选择1:2、1:2.5的加药比例进行投加。
梯度实验对比:
取四杯200mL的综合废水进行梯度实验:保证调节至弱酸的条件下时,按梯度投加配好浓度的亚铁、双氧水,反应10分钟(根据现场连续处理允许的停留时间),一边调节碱度一边补加亚铁、重捕剂消耗,最后添加硫化钠、PAM,絮凝沉降分离,得到上清液送检。
加药量详细如表:
实验现象与与数据:
如图为反应前和反应后的现象,从左至右分别为A、B、C、D的上清液。
该反应送样检测时间为次日早晨,即放置时间达到了一个晚上,可得出在此组加药范围下,污泥不会导致铜溶解于清液中。铜、镍及相关重金属可在污泥平衡状态下稳定达标,均在0.1mg/L以下、去除率99%以上。本表格仅供参考,现场具体加药需结合当天水质调整。
五、技术建议
据了解该电镀厂经常在除铜效果控制不当,一般借助泥巴颜色、飘泥程度来判断亚铁量的补加。建议在交叉加药量上有重新调整。
酚顿氧化池的加药控制比例、药量得当成了除铜反应成败关键,建议:
第一,增加5台我司选配的可调频加药泵装置,酚顿反应的2台,亚铁装置1台,硫化钠装置1台,重捕剂装置1台。控制好进药速率;
第二,安装4套ORP系统及相关探头,让反应能随参数控制,减少被动地补加或漏加。
了解及检测贵司氨氮常高于要求值(30mg/L),为确保应急时刻氨氮浓度能及时降低,同时破除铜氨让金属降解较易,我司可提供性价比较高的氨氮去除剂,具体商议可联系我司业务经理。
六、药量分析
综合考虑实验效果、加药量多少和产泥量,选择较佳的B组加药量作为加药成本分析表依据。
以下为药剂成本分析表:(略)
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